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双螺杆压缩机故障案例分析与修复

    【压缩机网1.故障概述
 
  GML95型双螺杆压缩机是30万吨/年聚烯烃装置的常用机型。K-8200风机,型号GML95,每天?#27426;?#26102;启动,主要用于B线掺混,?#30475;?#36816;行4-5小?#20445;?#27599;天运行2-3次,故障发生前累计运行7900小时。输送能力为4722Nm3/h,转速为7351rpm,轴功率243kW,入口流量6529m3/h。
 
  故障发生后,调阅当天的风机运行的电流,运行曲线如下:
 
  05:48 启动风机,进行掺混倒仓操作。
 
  10:36 掺混倒仓完成,风机空载运行。
 
  12:05 进行掺混倒仓操作。
 
  16:22 风机出口电流高报跳车。内操发现掺混风机电流突然上涨至高报,风机停机。班组随即通知装置管理人?#20445;?#21516;?#20445;?#23558;设备断电。装置管理人员按照检查程序脱开联轴器,进行设?#27010;?#36710;,无法盘动,初步判断为轴承或转子损坏,?#26438;?#32852;系维保人员拆检。
 
 
双螺杆压缩机故障案例分析与修复
 
  通过拆检,解体检查发现:
 
  1.1驱动轴及轴承未见明显异常;
 
  1.2轴承箱齿轮未见明?#36816;?#20260;;
 
  1.3阴阳转子啮合密封线部位有磨损(见标注1);阳转子非驱动端端面磨损?#29616;兀?#35265;标注2);靠近转子两侧端?#24247;?#38452;阳转?#29992;?#23553;线配合型线磨损?#29616;兀?#35265;标注3)
 
  1.4 机壳(阳转子非驱端处)出现三处裂纹(见标注4);
 
  1.5 阳转子非驱动端调心滚子轴?#26657;?#36215;轴向定位作用)外圈与定位盘磨损(见标注5)轴?#22411;?#22280;安装定位环上的销钉已变形(见标注6)
 
  1.6 阳转子驱动端?#26029;?#36724;承保持架损坏,轴承滚柱变形、磨损并混乱排?#23567;?/div>
 
双螺杆压缩机故障案例分析与修复
 
  1.7 转子轴装密封处出现约1/6周长的烧痕,
 
  1.8 转子端面有约2/3?#20179;?#19982;壳体端发生磨损。
 
  1.9 主转子轴弯曲偏离?#34892;?.7mm;副转子轴弯曲偏离?#34892;?.0mm。
 
  2.0 主、副转子外圆均?#26412;?#30952;小约2.9mm。
 
双螺杆压缩机故障案例分析与修复
 
  2.故障原因分析
 
  综合拆检情况,对故障可能产生的原因进行分析如下:
 
  2.1 结合润滑油油质分析结果为合格,油品更换周期4000小时未到,油压3.2bar在要求范围内(1.8-5.5bar),且油压设有联锁停机,初步判断润滑情况良好;排除润滑不良引起的轴承损坏造成的抱轴。
 
  2.2 根据巡检记录,风机入口压力-30kPa,大于厂家要求的-45kPa值,且现场检查入口滤网,未发现有破损情况,各项?#38382;?#22343;显示正常,现场巡检?#20445;?#26410;发生异响,排除压缩机内进入异物导致转子抱死。
 
  2.3 根据风机的拆检情况:整体来看,阴阳转子俩端面处磨损?#29616;兀行?#22788;磨损较轻;阳转子驱动端?#26029;?#36724;承保持架损坏,轴承滚柱变形、磨损并混乱排?#26657;?#38750;驱动端轴承保持相对完好,内侧止推轴承与定位盘有受力磨损痕迹,轴?#22411;?#22280;安装定位环上的销钉已变形;转子端面有约2/3?#20179;?#19982;壳体端发生磨损;转子轴装密封处出现约1/6周长的烧痕;说明转子在高速运转过程中不是整体的轴向串动,而是转子啮合过程发生倾?#20445;?#36716;子?#26029;?#26041;向发生位移变形。
 
  2.3 从运行分析来看。由于压缩机运转中出口温度高,压力大,再加上转子转速高达7351rpm,对阴阳转子顶间隙,端面间隙,相互啮合间隙要求极高。转子在运转?#26657;?#30001;于转子变形,发生转子啮合摩擦和端面与壳体端面瞬间摩擦,造成局部温?#20154;?#38388;升高,使得阴阳转子啮合间隙和端面间隙更加变小,瞬间抱轴。
 
  综上,联系到驱动端?#26029;?#36724;承保持架损坏,轴承滚柱变形、磨损并混乱排?#26657;?#25512;断驱动端?#26029;?#36724;承在运行过程中失效是造成风机故障的主要原因。
 
双螺杆压缩机故障案例分析与修复
 
  2.4 驱动端?#26029;?#36724;承运行中的失效原因
 
  考虑到类?#39057;?#35774;备故障、故障部位以及使用的环?#24120;?#22833;效的原因主要有以?#24405;?#20010;方面:
 
  2.4.1 阳转子驱动端轴承可能存在缺陷。
 
  2.4.2 螺杆压缩机在力的计算或轴承选用上可能失当。
 
  2.4.3 该螺杆压缩机没有外置润滑油,只是在轴的末端带有润滑油,压缩机在启动瞬间,该设备轴承没有油的注入,润滑上存在隐?#36857;?#23588;其是频繁启动,更加加速轴承的失效。
 
  2.4.4 装置生产整体负荷较高,达到了120%,加速了轴承的失效。
 
  2.4.5 润滑油故障。机器位于高寒环境地域,冬季寒冷时节温度达零下30余度,?#29616;?#24433;响润滑油流动性。加之,该机器原装轴承润滑喷嘴喷油通?#21544;?#26377;0.06mm,当遭遇极寒冷时段,在润滑油流动?#21592;?#24046;条件下,机器初始启动的一个时段内,轴承少油甚至失油是大概率事件,轴承受损亦成必然。随着轴承受损程度积累,机器高速运行,不确定诱因导?#28388;?#38388;轴承?#35272;?#30340;几率大增,亦会出现寒冷季节轴承少油、失油导致的轴承损伤,在非寒冷季节轴承?#35272;!?#19968;般情况下,寒冷季节因润滑油流动?#21592;?#24046;导致轴承少油、失油致使轴承损伤?#35272;#?#24120;发生在寒冷季节。
 
  3、缺陷修复
 
  3.1 转子轴修复,由于转子轴弯曲,转子外圆不规则磨损,转子失去参考?#34892;模?#19988;没有完整的位置可做?#34892;?#22522;准。我们采用冷焊工艺,补足转子轴尺寸,以原始未磨损的部分转子凹槽最低点为基准点,反复调整同?#20179;?#19978;四(六)个凹槽最低点,使之处在同一?#20179;?#19978;,再用不同位置的凹槽最低点进行校验,以此反复,直至确保转子?#34892;?#25214;正;固定转子轴后,在转子轴两端车成基准位,以此为基准位,在转子轴两端完成打转子?#34892;?#23380;,然后,车、磨等,恢复转子轴原始尺寸?#38382;?/div>
 
  3.2 转子叶外圆、叶面修复,转子叶外圆修复,采用压片滚焊修补工艺,根据外圆磨损轮廓,把不同厚度的压片,剪成与转子叶外圆磨损部位形状完全相同的压片,逐层滚焊,堆出与原始转子曲面一致的滚焊层,修磨抛光即可;转子叶面修补,先制作一个与两转子?#34892;?#36317;完全一致工装,把磨损转子固定,以?#30636;?#37327;转子叶面不同部位的磨损量,根据不同部位转子叶面磨损量,选取0.05~0.20mm不同标准压片,滚焊至合格尺寸,抛光即可。
 
  3.3 外壳修复,采用冷焊工艺,补焊至设计厚度后,镗、珩磨之合格。
 
  3.4 机身一体端盖裂纹修复,采用钻孔连续镶螺丝方法修补至合格。
 
  3.5 其他部位修复,均采取冷焊、车、镗、磨常规方法修复至合格。
 
  4、效果
 
  该机损坏程度,经寻找多个专业厂家试图修复,均被结论报废,后经我公司与陕西关中压缩机制造有限公司工程师刘安才联合攻关,采用上述方法修复后,该机运行各项?#38382;?#21512;格。截止目前,已稳定运行3000余小?#20445;?#26410;出现瑕疵。
 
  5、预?#26469;?#26045;
 
  为预?#35272;?#20284;压缩机故障的产生,需要加强风机的日常操作维护。
 
  4.1 对设备来讲,振动为故障之源,要坚持做好压缩机振动测量并记录,观察趋势。发现趋势状态变差,要及时停?#21040;?#34892;维修维护;
 
  4.2 各专业加强巡检,检查风机运行情况?#26696;韃问?#26159;否有异响;
 
  4.3 严格按照厂家要求的油品更换周期4000小时更换新油、油滤,确保润滑合格。
 
  4.4 确保空滤等备件合格,并严格按照求4000小时更换空滤,若环境较差,应加大清理或更换频次,保证无异物吸入;
 
  4.5 冬季及时投运隔音罩内暖气,保证压缩机本体的启动温度15度以上,防止润滑油低温流动?#21592;?#24046;,导致轴承少油、失油。
 
  4.6 加强与螺杆压缩机制造商的沟通,就压缩机在力的计算或轴承选用进行探讨。
 
  4.7 在满足装置生产的条件下,尽量减少启动频次和增加送料掺混时间,以减小压缩机负荷量。
 
  4.8 定期做好检修维护和保养。

来源:本站原创

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